一、整体情况
根据2007年10月至2008年9月资料统计,2007年10月至2008年9月,盐化公司共用电2173万千瓦时,六条10千伏干线损耗电量60.6万千瓦时。
其中,化工厂线路最大负荷1000KW,最大负荷时功率因数0.78,最大负荷利用小时约4300小时,总场最大负荷2200KW,功率因数0.85,最大负荷利用小时约4000小时,原一场线路最大负荷1500KW,功率因数0.75,最大负荷利用小时约2200小时,原二场线路最大负荷800KW,功率因数0.707,最大负荷利用小时约1600小时,储运场线路最大负荷700KW,功率因数0.7,最大负荷利用小时约300小时。
二、补偿方案的确定
1、无功就地补偿
为不至使设备闲置,无功就地补偿宜只补偿常用电机以及产生最大负荷的电机,根据向各工段索取资料,全场各工段共有常用机房、扒盐、保卤电机4种型号共计304台。其中,15KW的232台,17KW的7台,18.5KW的31台,22KW的34台,电机大多为Y系列电机,额定功率因数0.85左右,考虑到电机不经常工作在额定状态,功率因数会稍低于额定功率因数。因此,按较高功率因数补偿,并根据无功补偿装置的规格拟作以下补偿:15KW的电机选用TBBX0.4—6—3,补偿后的功率因数可达0.977,其余三种电机均选用TBBX0.4—8—3,补偿后的功率因数可分别达到0.99、0.98、097,考虑到电机不工作在额定状态,补偿后的功率因数应该在0.95以上。
2、高压补偿
根据无功就地补偿的原理,变压器以及线路的无功功率在就地补偿时得不到有效补偿,因此,有必要在高压线路进行再补偿,据统计资料,拟在原二场附近补偿150KVAR,在原一场补偿240KVAR。
3、关于化工厂及东机房的补偿
化工厂补偿的主要功用是减少其用电容量,缓解用电压力,化工厂因原装有无功补偿装置,公司可以要求其投入无功补偿装置,东机房补偿主要解决电压过低问题,通过补偿约240KVAR,可以减少电压损耗4%,保证电压合格,同时减少电能损耗。
三、效益分析
1、经济效益分析
通过实施以上补偿方案,通过实施以上补偿方案,可得到如下效果(可统计部分)
(1)化工厂线路。功率因数可由现在的0.78提高到0.95以上,可以减少用电容量250KVA,年节约电能1万KW。H。。
(2)总场线路。功率因数可由现在的0.85提高到0.9以上,可以减少用电容量300KVA,年节约电能2万KW。H。
(3)一场线路。功率因数可由现在的0.75提高到0.95以上,可以减少用电容量450KVA,年节约电能6.3万KW。H。
(4)二场线路。功率因数可由现在的0.707提高到0.95以上,可以减少用电容量300KVA,年节约电能4.53万KW。H。
(5)储运场线路。功率因数可由现在的07提高到0.85,可以减少用电容量150KVA,年节约电能1.6万KW。H,减少电压损耗4%,使电压合格。
由以上分析,可统计电能损耗节约15.4万KW。H,年节约电费约8万元。由此可见,当年即可基本收回投资。该装置预期寿命十年,在整个寿命期内,可为盐场节约电费支出约六十余万元。
2、其他经济效益分析
在减少电能损耗的同时,实施以上补偿方案还有以下益处:
(1)通过补偿减小了各工段的电容量17%左右,可以延长设备使用寿命,特别是各工段高压计量装置不再超负荷。同时,也大大缓解了整个系统的供用电压力,减少了各工段高低压线路以及变压的电能损耗。
(2)改善了电压质量,特别如老九工段、十二工段、储运场等地电压质量将大大改善,东机房电压损耗将减少4%。